造紙法再造煙葉廢水中含有豐富的有機物質(zhì),在生化處理過程中產(chǎn)生大量剩余活性污泥,這些污泥若不能及時排出系統(tǒng)會引起污泥老化、溶解氧消耗過高、處理效率下降、二沉池出水懸浮物增高等問題,嚴重時會導致系統(tǒng)內(nèi)的污泥膨脹,影響系統(tǒng)出水水質(zhì)。剩余活性污泥的處置一般經(jīng)濃縮、壓濾成泥餅后外運。
剩余污泥經(jīng)濃縮后,含水率仍高達98%,體積大,但經(jīng)脫水變成含水率80%左右的泥餅時,體積可縮小4倍~6倍。因此,污泥脫水設備的選擇成為一個非常重要的課題。
隨著造紙法再造煙葉行業(yè)的迅速發(fā)展,造紙法再造煙葉生產(chǎn)效率及產(chǎn)量不斷提高,使得污水處理量有所增加,剩余污泥產(chǎn)量也不斷增加。因此,如何有效解決污泥脫水問題,成為各煙草生產(chǎn)企業(yè)亟需解決的問題。
1 三種常見污泥脫水設備簡介
一般均采用機械脫水法對剩余污泥進行脫水,常見的脫水設備有帶式壓濾脫水機、離心式脫水機、板框式壓濾脫水機,滾壓式污泥脫水機。
1.1 帶式壓濾脫水機
帶式壓濾脫水機是由上下兩條張緊的濾帶夾帶著污泥層,從一連串有規(guī)律排列的輥壓筒中呈S形經(jīng)過,依靠濾帶本身的張力形成時污泥層的壓榨和剪切力,把污泥層中的毛細水擠壓出,獲得含固量較高的泥餅,從而實現(xiàn)污泥脫水。
帶式壓濾機具有處理量適中,處理效果較好,占地小,操作維護方便,輔配設備少,相對運行費用低等特點。帶式壓濾脫水機具有占地面積小,連續(xù)工作穩(wěn)定,能耗少且易管理,對工作人員的專業(yè)要求低等優(yōu)勢。
帶式壓濾機在運行中存在著濾布清洗困難且易磨損,濾布壽命短,處理效率低等問題。
1.2 離心式脫水機
離心式脫水機是利用固液兩相的密度差,在離心力的作用下,加快同相顆粒的沉降速度來實現(xiàn)固液分離的。離心脫水機全封閉連續(xù)運行,沖洗用水相對較少,運行環(huán)境較好。處理后泥餅含水率比帶式壓濾機要高,在國外應用很普遍。但其應用范圍受限,對比重接近于水的污泥,脫水效果不理想。
離心式脫水機存在如下缺點:運行噪音大,藥耗和電耗高,處理能力小,易堵塞,受污泥負荷的波動影響較大,對操作人員的素質(zhì)要求較高。
近幾年來,離心式脫水機有了很大進展。例如瑞典Alfa Laval公司生產(chǎn)的螺旋離心式脫水機,泥餅含固率可達30%以上,而且操作是在全封閉的環(huán)境中進行,脫水機周圍沒有任何污泥及污水存在,也沒有惡臭氣味,可以大大改善運行人員的工作環(huán)境。但進口設備投資及維護價格較高。
1.3 板框式壓濾脫水機
板框式壓濾機是通過板框的擠壓將污泥內(nèi)的水排出濾布來達到脫水目的。與其他類型脫水機相比,板框式壓濾機投資較低,操作簡單,藥耗少,泥餅含固率極高,極大地減少了污泥堆置占地。
由于煙草剩余污泥具有一定的黏度,使得壓濾機清理非常困難,清洗耗水量大,工作環(huán)境差且工作效率很低,操作人員工作環(huán)境差,勞動強度大,處理效率低且存在二次污染。另外,板框式壓濾機占地面積也非常大。
目前已研發(fā)出自動化板框式壓濾機,其自動化控制功能可提高工作效率,減小了操作人員的勞動量,工作環(huán)境也得到一定改善,但是其占地面積仍然很大,且目前還無法實現(xiàn)無人看護連續(xù)運行。
2 疊螺式脫水機在造紙法再造煙葉行業(yè)剩余污泥脫水中的應用
對于有特殊性質(zhì)如黏度較大的煙草剩余污泥,上述3種壓濾機均難以發(fā)揮作用。臥螺式離心機能耗大,易堵塞,脫水率較低,處理后的泥含水量大,占地面積大,導致后續(xù)處置費用高,勞動量大。
與傳統(tǒng)壓濾機相比,疊螺式脫水機采用的是薄層脫水原理:每次的機械力只加在一層薄泥餅上,使污泥中的自由態(tài)水以較短的距離、較快的速度從泥中分離,泥餅的受力方向與水的流動方向相同,因此,疊螺式脫水機的能耗低。另外,疊螺式脫水機自動化程度高,可實現(xiàn)無人值守連續(xù)運行。自動清洗功能使其在黏性污泥的壓濾方面具有很大優(yōu)勢。
本文通過中試試驗和工業(yè)性實踐,探討疊螺式脫水機應用于造紙法再造煙葉行業(yè)剩余活性污泥的可行性與有效性。
2.1 材料與方法
2.1.1 試驗裝置
(1)中試試驗采用小型疊螺式脫水機,絕干污泥處理量6kg/h,外形尺寸1800mm×900mm×1800mm,總功率1.05kW,背壓板間隙2cm,材質(zhì)為不銹鋼。
(2)工業(yè)性試驗采用中型疊螺式脫水機,單機處理能力為20kg/h,外形尺寸2650mm×1200mm×2050mm,總功率1.05kW,材質(zhì)為不銹鋼。
2.1.2 剩余活性污泥
造紙法再造煙葉生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)的剩余活性污泥,經(jīng)過污泥濃縮池濃縮后含水率約98%,溶解性COD的質(zhì)量濃度為200~300mg/L,污泥黏性較大。
2.1.3 分析方法
COD采用重鉻酸鉀法。
泥餅含水率分析方法:稱取100g試樣于電熱恒溫干燥箱,在(105±5)℃烘干至恒重。樣品含水率=(試樣重量-烘干后重量)/試樣重量。
PAM添加率=單位時間PAM消耗量/單位時間絕干污泥產(chǎn)量。
2.2 工作原理
污泥池的污泥經(jīng)過提升泵提升至污泥給料箱,給料箱中有使污泥的濃度均衡的攪拌裝置。污泥由進料泵提升進入脫水機的絮凝計量箱。同時,絮凝劑通過加藥計量泵進入疊螺污泥脫水機的絮凝混和槽,污泥與絮凝劑混合形成絮狀礬花后,進入污泥脫水機主體,大量的濾液從疊片之間的縫隙中排出,濾液則回流至污水處理系統(tǒng)前段,擠壓出來的污泥從出料口排出。待處理的污泥料連續(xù)不斷地進入脫水機,濾液、污泥餅源源不斷地排出,實現(xiàn)自動處理過程。
脫水機主體是由相互重疊的固定環(huán)和游動環(huán)以及貫穿其中留有較小間隙的變距螺旋軸組成的一種過濾裝置。主體的前半部分為濃縮部,螺距較大,通過擠壓及重力作用對污泥進行濃縮,實現(xiàn)階段性重力脫水;后半部分為脫水部,在螺旋體螺距變化及背壓板的作用下產(chǎn)生壓力,達到脫水效果??刂葡到y(tǒng)采用了兩臺變頻控制器,其中一臺控制主機各馬達轉(zhuǎn)速,另外一臺控制攪拌系統(tǒng),整機可實現(xiàn)變頻調(diào)速,隨污泥進給量自由調(diào)節(jié)。主機轉(zhuǎn)速快,污泥在主機內(nèi)停留時間短,污泥餅含水量高,產(chǎn)量高;反之,則泥餅含水量低,產(chǎn)量也低。泥餅的含水率也可通過調(diào)整背壓板間隙來控制。游動環(huán)在螺旋軸的帶動下做徑向自由運動,游動環(huán)與固定環(huán)之間較小的間隙內(nèi)形成水膜潤滑層,即濾出了水分,又減少了疊片磨損,且通過相對運動實現(xiàn)了自清洗功能,防止濾縫堵塞。疊螺主體上方設有噴淋裝置,自動運行狀態(tài)下,實現(xiàn)間歇式清洗,保持疊螺主體清潔。主體外圍設有防泥水濺出擋板,保證工作環(huán)境整潔。
3 結(jié)果與討論
3.1 中試試驗
采用小型疊螺式脫水機對瑞博斯煙草廢水處理系統(tǒng)的剩余污泥進行現(xiàn)場中試試驗。中試試驗采用小型疊螺式脫水機。經(jīng)試驗,PAM的添加率較佳值為0.4%/TS~0.7%/TS時,小型疊螺式脫水機處理能力為13~15kg/h。
根據(jù)中試試驗結(jié)果可知:疊螺式脫水機適用于造紙法再造煙葉行業(yè)黏性較大剩余污泥的壓濾?,F(xiàn)場壓濾試驗過程表明:泥餅含水率66%~75%能夠滿足要求;疊片不堵塞,工作現(xiàn)場噪音小、能耗低;連續(xù)運行6h,含水率變化<3%,說明該脫水機可在此污泥環(huán)境下連續(xù)運行,無需專人維護,日常保養(yǎng)維護簡便,有效降低處理成本及工作人員勞動量。
3.2 工業(yè)應用
在中試試驗的基礎上,采用中型疊螺式脫水機對瑞博斯造紙法再造煙葉廢水處理系統(tǒng)的剩余污泥進行處理。中型疊螺式脫水機連續(xù)運行15d,運行穩(wěn)定,處理效果很好。中型疊螺式脫水機的平均處理能力為36~42kg/h。從現(xiàn)場脫水機運行狀況可以看出:泥餅含水率降至75%以下,可以滿足外運要求。
4 結(jié)論
疊螺式脫水機可以將煙草薄片廢水處理系統(tǒng)的剩余污泥壓成含水率低于75%的泥餅,滿足外運處置要求。實際應用結(jié)果表明,疊螺式脫水機可有效處理造紙法再造煙葉行業(yè)剩余活性污泥。
疊螺式脫水機具有能耗低、噪音小、易操作、不易堵塞、自動清洗等特點,特別適用于黏性污泥的壓濾,而且操作是在封閉的環(huán)境中進行,脫水機周圍無污泥及污水存在,極大地改善了操作人員的工作環(huán)境。同時,疊螺式脫水機投資與維護費用也較低,但與板框式壓濾設備相比,疊螺式脫水機處理后的泥餅含水率在70%左右,仍然還有相當大的改進空間。