含油污泥具有油含量較高、黏度大、固體顆粒極細(xì)、呈膠狀結(jié)構(gòu)的親水性黏稠液體,同時(shí),具有沉降性能差、脫水困難等特點(diǎn),造成處理難度較大。因此,長期在污水處理構(gòu)筑物內(nèi)不斷沉積,不僅影響外輸原油質(zhì)量,還導(dǎo)致注水水質(zhì)和外排污水難以達(dá)標(biāo)。同時(shí),含油污泥中除含有大量的殘留油類,還含有苯系物、酚類等有毒、有害物質(zhì)。若不進(jìn)行處理直接排放,不但占用大量耕地,而且對(duì)周圍土壤、水體、空氣都將造成污染。
2009年2月20日吉林省環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)《吉林省2009年整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng) 階段工作方案》;松原市環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的《松原市環(huán)境保護(hù)局行政處罰告知書》,對(duì)直接向環(huán)境排放污染物的單位加大了處罰力度。
1 污泥無害化處理技術(shù)
1.1 處理技術(shù)選擇
根據(jù)目前國內(nèi)含油污泥處理技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,結(jié)合吉林油田實(shí)際,通過對(duì)超熱蒸汽噴射法、污泥濃縮法、自然干化法、機(jī)械脫水法、焚燒法、生物處理法、熱洗滌法等工藝技術(shù)的使用條件和產(chǎn)出物達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)等,經(jīng)優(yōu)化對(duì)比后,決定采用超熱蒸汽噴射技術(shù),實(shí)現(xiàn)含油污泥無害化處理。
1.2 超熱蒸汽噴射原理
超熱蒸汽(≥500℃)以超高速從特制的噴嘴中噴出,與油泥顆粒進(jìn)行垂向碰撞,油泥顆粒在超熱氣體熱能和高速所產(chǎn)生的動(dòng)能作用下,顆粒內(nèi)的石油類和水等液體迅速從顆粒內(nèi)部滲出至顆粒表面,并迅速被蒸發(fā),從而實(shí)現(xiàn)油等液體與固體的分離。蒸汽由管道輸至油氣回收單元經(jīng)冷卻后在重力作用下實(shí)現(xiàn)油水分離,油可直接回收,廢水經(jīng)處理后外排或回用,殘?jiān)史勰睢?/span>
1.3 工藝流程
含油污泥由提升泵提升至均質(zhì)罐中攪拌均勻,然后再由提升泵輸送到換熱器加熱或者直接輸入離心機(jī),經(jīng)離心機(jī)脫水后的油泥再輸送至高溫處理槽,在高溫高速蒸汽噴射下被粉碎,同時(shí),油分和水分被蒸發(fā)出來,被粉碎的細(xì)小顆粒連同蒸汽一起進(jìn)入氣旋室,在旋分作用下實(shí)現(xiàn)蒸汽與固體顆粒的分離,固體顆粒直接進(jìn)入回收槽,蒸汽進(jìn)入油水分離槽經(jīng)冷卻后實(shí)現(xiàn)油水分離。
2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況
吉林油田扶余采油廠產(chǎn)污泥量約3000m3/a,其污泥成分:平均含水率為85.85%,平均含油率為10.04%,平均固體含量為4.11%。
2010年吉林油田在扶余采油廠新建1套撬裝污泥處理裝置,于6月投產(chǎn)試運(yùn)行,2011年移至新木聯(lián)合站運(yùn)行。裝置由7個(gè)撬塊組成:1#污泥調(diào)質(zhì)撬,有螺桿泵2臺(tái)、水力旋流器1臺(tái)、加藥裝置2套、污泥均混裝置2套、控制箱1座;2#污泥脫水撬,有螺桿泵3臺(tái)、反洗泵1臺(tái)、離心脫水裝置1套、加藥裝置3套、控制箱1座;3#污泥凈化撬,有原料輸送斗1座、螺旋輸送泵1臺(tái)、超熱蒸汽發(fā)生裝置1套、高溫處理槽1座、雙旋風(fēng)分離器1座、干渣輸送器1座、控制箱1座;4#冷卻水循環(huán)撬,有輸油泵1臺(tái)、冷凝器1臺(tái)、油水分離槽1套、熱交換器1座;5#、6#冷卻撬,冷卻塔9座;7#鍋爐撬,鍋爐1座。其中:1#、2#撬為污泥濃縮脫水系統(tǒng),3#、4#撬為超熱蒸汽凈化系統(tǒng),5#、6#、7#撬為輔助工藝系統(tǒng)。
整套裝置全自動(dòng)控制,設(shè)備采用露天撬裝形式,設(shè)計(jì)生產(chǎn)周期為每年5~10月。
設(shè)計(jì)規(guī)模:超熱蒸汽噴射處理裝置處理量為0.5t/h。
2.1 污泥濃縮脫水系統(tǒng)
污泥經(jīng)一級(jí)提升泵進(jìn)入1#撬體的水力旋流除砂裝置,篩分除去大顆粒雜質(zhì),剩下粒徑小于1mm的污泥,經(jīng)二級(jí)泵提升、添加藥劑,輸送至均混攪拌裝置,進(jìn)行濃度均質(zhì)化處理;將處理后的均質(zhì)污泥輸送至2#撬體換熱器,利用7#撬體中鍋爐產(chǎn)生蒸汽進(jìn)行加熱,而后加藥,再進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行脫水處理,處理后的殘?jiān)市∮?0%。利用輸泥泵進(jìn)入污泥凈化系統(tǒng)。
其流程:預(yù)處理后的油泥→水力旋流除砂裝置→污泥均混裝置(配置2套加藥裝置)→熱交換器(配置1套加藥裝置)→離心脫水裝置→污泥進(jìn)入3#撬體(污水送至回收池)。
2.2 污泥超熱蒸汽噴射凈化系統(tǒng)
污泥超高溫蒸汽噴射凈化設(shè)備的主要功能是實(shí)現(xiàn)污泥的固液分離。由7#撬體中鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過超熱蒸汽發(fā)生裝置,使其溫度上升至550℃,隨后進(jìn)入3#撬體中的高溫處理槽,將2#撬體脫水后的污泥擊碎。高溫處理槽內(nèi),300℃的油泥液體和固體經(jīng)過雙旋風(fēng)分離裝置進(jìn)行固液分離,被分離出的固體將被徹底地干化并落入雙旋風(fēng)裝置中,螺旋輸送器將干渣輸出。被汽化的液體部分則被送至4#撬體中的冷凝器,在油水分離槽中進(jìn)行噴淋冷凝?;厥盏挠椭泻实陀?.5%,處理后的固體殘?jiān)杏秃啃∮?.3%,含水低于10%。
其流程:來自污泥濃縮脫水裝置的污泥→原料輸送斗→高溫處理裝置(配置蒸汽發(fā)生器、超熱蒸汽發(fā)生器)→雙旋風(fēng)分離裝置→固體干渣(油水等混合蒸汽進(jìn)入冷凝器冷卻回收)。
2.3 自控系統(tǒng)
整套含油污泥處理裝置的自控系統(tǒng)由各處理單元可編程序控制器(PLC)、彩色觸摸屏、通訊電纜、污泥處理控制程序軟件及相關(guān)儀表和設(shè)備組成。
可編程序控制器(PLC)是各處理單元的核心,為模塊化結(jié)構(gòu),實(shí)時(shí)采集各部分的溫度、壓力、流量等參數(shù),通過變頻器調(diào)整電機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制藥劑的投加、污泥的流量,以實(shí)現(xiàn)污泥的分選、調(diào)質(zhì)、脫水、凈化等處理。各處理單元的流程全屏顯示于彩色觸摸屏上,所有控制參數(shù)均可在觸摸屏上設(shè)置、修改,人機(jī)界面友好,直觀、簡潔,整個(gè)污泥處理過程可在觸摸屏上操作實(shí)現(xiàn)。
含油污泥處理裝置的自控系統(tǒng)具備故障報(bào)警及自動(dòng)保護(hù)功能,可直接輸出電機(jī)啟停等控制信號(hào)。該系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程控制。整套處理裝置各參數(shù)的采集均采用屏蔽通訊電纜傳輸,提高了系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性。同時(shí),具有三級(jí)密碼管理功能,防止非授權(quán)者非法操作,確保數(shù)據(jù)和機(jī)器安全運(yùn)行。
污泥濃縮脫水系統(tǒng)控制柜內(nèi)置PLC可編程序控制器,實(shí)現(xiàn)對(duì)主電機(jī)、副電機(jī)、進(jìn)泥泵、加藥泵等變頻器、螺旋輸送機(jī)和加藥裝置的控制,實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化的操作,設(shè)備運(yùn)行的各種參數(shù)也是通過人機(jī)界面輸入的,并對(duì)污泥濃縮脫水系統(tǒng)內(nèi)部各種設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的報(bào)警,并顯示故障信息,易于操作,維護(hù)方便。
污泥超熱蒸汽噴射凈化系統(tǒng)由彩色觸摸屏、可編程序控制器、變頻器控制及前端儀表、設(shè)備組成。各種參量采集及反向控制均為有線方式,具有可靠性高、精度高等特點(diǎn)。通過變頻器、溫度傳感器、可編程序控制器組成的PID閉環(huán)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)監(jiān)控處理效果,保證污泥進(jìn)料的平穩(wěn)、連續(xù),進(jìn)而保證處理效果。實(shí)時(shí)采集氣化物質(zhì)和固體殘?jiān)M(jìn)入旋風(fēng)分離室進(jìn)口時(shí)的溫度,變頻控制污泥輸送泵的排量。
3 運(yùn)行情況及處理效果
3.1 運(yùn)行情況
撬裝污泥處理裝置在扶余采油廠于2010年5月24日投產(chǎn)運(yùn)行至2010年9月19日,運(yùn)行160h,共處理含水65%~95%含油污泥32t,產(chǎn)固體干渣3.2t,消耗天然氣量初期未計(jì)量,原料處理量2.5t/d,產(chǎn)渣量70kg/h。
在新木采油廠于2011年5月20日投產(chǎn)運(yùn)行至2011年9月17日,運(yùn)行259h,產(chǎn)渣量在15~480kg/d,共處理含水65%~95%含油污泥36t,產(chǎn)固體干渣2.6t。原料處理量4t/d,產(chǎn)渣量70kg/h。
根據(jù)2010年至2011年現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)表數(shù)據(jù),由于設(shè)備部分功能、設(shè)施不完善,產(chǎn)出部分干渣含油超標(biāo),高達(dá)4.2%;燃?xì)鈫魏臉?biāo)準(zhǔn)體積Vn為180.5~459m3/t。通過手動(dòng)調(diào)試運(yùn)行能耗可將控制在較低水平,產(chǎn)干渣量0.07t/h,但未達(dá)到0.5t/h的設(shè)計(jì)要求。
3.2 處理效果
處理后產(chǎn)出物指標(biāo):原油含水≤0.5%;殘?jiān)?0%;殘?jiān)汀?.3%,符合GB 4284-84《農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)規(guī)定。
3.3 運(yùn)行成本
含油污泥脫水處理、超熱蒸汽噴射處理運(yùn)行成本:電按0.51元/kW·h計(jì),水按2.00元/m3計(jì),燃?xì)獍?.14元/m3計(jì)。經(jīng)核算后,處理含油污泥成本為295.63元/t(不含折舊費(fèi))。
4 結(jié)語
超熱蒸汽噴射技術(shù)應(yīng)用于吉林油田污泥處理工程,處理效果較好。但是,由于設(shè)備本身零部件質(zhì)量、控制系統(tǒng)穩(wěn)定性等存在一些問題,直接影響了處理效果,增加了處理成本。今后還需要對(duì)該設(shè)備做進(jìn)一步調(diào)試、改造,使該技術(shù)在吉林油田得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。