1 概況
撫順石化公司石油三廠,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置30套,原油加工能力120萬t/a。主要產(chǎn)品有石腦油、汽油、柴油、噴氣燃料油、潤滑油等40多種。另外,可生產(chǎn)110余種催化劑產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中,每天污水排放量達1.3萬t。在污水處理過程中產(chǎn)生的池底泥、油泥、浮渣約1600m3/a(含水率99.8%),這些油泥若得不到及時處理大量積聚,將嚴(yán)重影響污水處理的水質(zhì)和環(huán)境。
該廠于1991年興建了一座曬泥池,又于1993年興建了一套污泥脫水裝置,其工藝是高位濃縮——機械離心脫水,此裝置一直未開起來。該廠于1994年購進了解放軍第4819廠生產(chǎn)的LWD430型臥式螺旋卸料沉降離心機,1995年4月經(jīng)調(diào)試后,1995年6月轉(zhuǎn)入穩(wěn)定運行。
2 離心機的技術(shù)性能
臥式螺旋卸料沉降離心機由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、差速器等組成。轉(zhuǎn)鼓作高速旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)通過差速器傳動,與轉(zhuǎn)鼓作同向高速旋轉(zhuǎn),螺旋轉(zhuǎn)速稍快于轉(zhuǎn)鼓。操作時,物料由進料管加到螺旋內(nèi)筒的加料室,被加速后經(jīng)加料口進入轉(zhuǎn)鼓。物料隨轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn),并向轉(zhuǎn)鼓大端流動,在強大的離心力場作用下,料漿中的固相與液相因密度不同而分層,固體粒子密度較大,在隨液體流動的過程中沉降至轉(zhuǎn)鼓壁,形成沉渣,被螺旋推向轉(zhuǎn)鼓小端,經(jīng)轉(zhuǎn)鼓圓錐段脫水后至排渣口排出。較輕的液相集中于環(huán)狀料層的內(nèi)側(cè),成為澄清的分離液,由轉(zhuǎn)鼓大端的排水口排出,完成固液分離。
螺旋沉降離心機是利用固液相的密度差來實現(xiàn)分離的,與過濾式離心機的分離機理不同。適宜的被分離物料狀況通常為:固、液相密度差0.05kg/dm3,固相粒度范圍2μm~1.0mm,其分離因數(shù)(F=rw2/g)小于6000,一般為2000~4000。
3 污泥脫水裝置工藝流程
污水處理場產(chǎn)生的污泥主要是油泥、浮渣及剩余活性污泥,簡稱“三泥”。其含油量、泥砂及有機污染物含量較高。這些污泥從污水處理構(gòu)筑物依靠重力定期排至污泥池,然后經(jīng)污泥泵送至高位濃縮罐沉降脫水后,進入過濾器濾去大顆粒泥砂,再經(jīng)投加絮凝劑后定量送入沉降離心機。
4 LWD-430型離心機試運效果
污泥離心脫水裝置經(jīng)試運證明,基本上達到了該機的設(shè)計要求,設(shè)備運行狀況及脫水情況均取得了良好效果。
5 影響離心機分離效果的因素
5.1 工藝參數(shù)
5.1.1 進料量的影響
根據(jù)物料性質(zhì),適當(dāng)控制進料量,可獲得較好的分離效果。進料量越大,物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)分離的時間越短,固體回收率越低,分離效果越差。反之,物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)停留的時間長一些,液相中的固相顆粒分離出來進入沉渣的就多些,沉渣受離心力擠壓時間長就會更密實些,有利于改善分離效果。同時,進料量還受螺旋排渣量的限制,進料量過大時,進料含固率太高,排渣太干,甚至被分離出的泥渣將無法及時排出,而引起轉(zhuǎn)鼓堵塞,造成卸料困難,控制器將自動報警。
5.1.2 物料固體特性的影響
固體顆粒越大,則越易分離。但顆粒過大是不適宜的,因為轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間的間隙約為0.5mm,顆粒過大會造成機械磨損,影響設(shè)備使用壽命。固體粒度過小,則很難分離,固相與液相的密度差越大則分離效果越好。
離心機在分離過程中主要技術(shù)參數(shù)是物料的沉降速度,沉降速度越大,分離效果越好,生產(chǎn)能力也越大,物料經(jīng)高位濃縮罐將含水率通??刂圃?/span>98%左右,當(dāng)物料含水率<96.5%時,可加水稀釋。
5.1.3 投加絮凝劑的影響
投加絮凝劑(2‰陽離子聚丙烯酰胺)可以加強固相物結(jié)構(gòu),當(dāng)固相污泥具有疏水性質(zhì),投加絮凝劑則可使泥渣含水率降低。反之,若為親水性物質(zhì),則泥渣含水率高。離心脫水采用高分子有機藥劑可提高分離效果。
試運過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)加藥量不變,物料處理量增大,沉渣含水率增大,分離液水質(zhì)變差,固相回收率低;當(dāng)處理量減小,分離液的水質(zhì)較好,固相回收率較高。當(dāng)物料處理量不變時,減少加藥量,沉渣含水率增加。若增加投藥量,情況則相反。標(biāo)定時投藥濃度按2‰配制,投藥量為300~400L/h。
5.2 運行參數(shù)
5.2.1 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)數(shù)
轉(zhuǎn)速越高,物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的離心力越大,分離因數(shù)(F=rw2/g)越大,分離效果越好,但隨著轉(zhuǎn)速的提高,振動頻率也大幅度增高,同時噪音也明顯增大,轉(zhuǎn)速一般控制在1800~2000r/min為宜。
5.2.2 螺旋輸送器與轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速差
污泥的輸送是依靠轉(zhuǎn)鼓與輸送器之間的轉(zhuǎn)速差進行的(△n=n1-nG=nG·轉(zhuǎn)速差)。轉(zhuǎn)速差越高,渣出來的越快,排出量越大,即處理量越大,渣越干(含水率低),螺旋力矩則越大。
5.2.3 液層深度
液層深度可通過轉(zhuǎn)鼓末端的溢流擋板來進行調(diào)整。液層深度增加,停留時間延長。岸區(qū)(錐體區(qū))相對縮短,固體回收率提高,但泥渣含水率增加,在實際應(yīng)用時,應(yīng)根據(jù)對固相泥渣含水率和分離液中含固率的要求,合理調(diào)整溢流擋板。
6 結(jié)論
(1)臥式螺旋沉降離心機具有自動化程度高,整機結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、占地面積小、能耗低等優(yōu)點。
(2)該機進料、分離、卸料等工序在設(shè)計轉(zhuǎn)速下連續(xù)自動運行,操作簡單省力。
(3)生產(chǎn)能力大,且不受氣候溫度的影響。
(4)密封性能好,進料、分離、卸料均為密閉進行,保證了操作現(xiàn)場的整潔,減輕了環(huán)境的二次污染。
(5)噪音小,操作現(xiàn)場81dB,由于工人在現(xiàn)場操作時間短,故81dB影響不大。不用耗資建消聲措施。
(6)在“三泥”處理中,對適應(yīng)的物料范圍廣,但對含油較多的污泥,絮凝劑的種類及投加量應(yīng)選擇適當(dāng)可達到較好的效果。
LWD-430型臥螺離心機通過試車,標(biāo)定后,可將含水率98.5%的“三泥”脫水至75%~78%,沉渣量為0.4~0.6t/h,而且分離液對污水處理裝置沖擊也不大,所以LWD-430型臥螺離心機適合于煉廠“三泥”脫水,并且能連續(xù)操作、分離能力大,是一種很有前景的分離設(shè)備。