據(jù)調(diào)查,勝利油田原油綜合含水已達92%。為了提液上產(chǎn),采取了各種各樣的增產(chǎn)措施,如對油層進行強化注水、壓裂、酸化等。因向油層投入各種藥劑,使得原油的油品性質(zhì)發(fā)生了很大的變化,原油乳化、老化現(xiàn)象非常嚴重,用傳統(tǒng)的重力沉降、熱化學(xué)沉降、電化學(xué)脫水等工藝已不能完成油水分離任務(wù)。因此,研究新的脫水方法,尤其是適應(yīng)油田特高含水期采出液的油水分離技術(shù),是當前油田生產(chǎn)的迫切需要。
大量的文獻報道,離心機對液-液-固三相分離有獨特的分離效果。吉林油田租用外國公司的離心機進行原油預(yù)脫水和含油污水處理的現(xiàn)場工業(yè)性試驗,脫水指標和污水處理指標均達到我國規(guī)定的標準,但運行費用比現(xiàn)有的電脫水工藝和含油污水處理工藝的高很多,引進國外設(shè)備不可取。為此,使用一臺處理量為10m3/h的DRY-500碟片式離心機(簡稱離心機)進行了工業(yè)性試驗,取得了預(yù)期的效果,為今后開發(fā)適應(yīng)油田大處理量的離心機奠定了良好基礎(chǔ)。
1 離心機主要技術(shù)參數(shù)
DRY-500碟片式離心機重量為1500kg;外形尺寸(長×寬×高)為1200mm×1100mm×1780mm;轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑為500mm,轉(zhuǎn)速為4450r/min;分離因數(shù)為5760,處理能力為10m3/h;配用Y160L-4電動機,其轉(zhuǎn)速為1460r/min,功率為15kW。
2 離心機結(jié)構(gòu)
DRY-500碟片式離心機外殼為一不銹鋼筒體,中心軸上裝有150片不銹鋼碟片,電動機帶動主軸連同碟片高速旋轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)液-液-固分離。主軸旋轉(zhuǎn)時,確保旋轉(zhuǎn)部件的動平衡是保障離心機正常工作的關(guān)鍵。
3 離心機工作原理
離心機的處理對象是分散系,具有一個連續(xù)相的兩相或多相混合物,連續(xù)相是液體,其它相是固相或液相。由于各相密度不同,在巨大的離心力作用下,快速完成液-液-固的分離。不同相在離心機中的分離過程遵從沉淀分離理論。
離心機的工作原理是:油氣混合液由混合液入口進入離心機,電動機通過螺旋齒輪增速驅(qū)動離心機主軸帶動分離碟片高速旋轉(zhuǎn),在重力和離心力作用下,水相沿碟片間隙向分離鼓邊緣聚集流向出水口,油相沿碟片向軸心聚集流向出油口,固相顆粒將在機殼的邊緣聚集,待停機后由人工排除。
4 現(xiàn)場試驗
在勝利石油管理局東辛采油廠102聯(lián)合站,對離心機進行了為期8天的現(xiàn)場試驗,累計運行48h,處理原油230t。
試驗的主要目的:一是驗證能否用離心機及其分離工藝代替聯(lián)合站內(nèi)現(xiàn)有的裝置和工藝進行原油脫水;二是檢測離心機對高含水原油和高度乳化油的分離效果。102聯(lián)合站年脫水能力為250×104t,目前日處理液量為19340m3,其中日電脫液量為2170t,原油密度為0.8870g/cm3,原油粘度為43.6mm2/s,老化油粘度為107.3mm2/s。
4.1 對污油池內(nèi)老化油的脫水處理
將離心機安裝在污油池附近,試驗前先對池內(nèi)污油加熱,待污油溫升到45℃左右時,由污油泵將油打進離心機,經(jīng)離心機脫水分離后的原油和污水,經(jīng)出口取樣化驗后一并回到污油池。
4.2 對進站高含水原油的離心脫水處理
將離心機安裝在三相分離器出口總管和二次沉降罐進口之間,高含水原油經(jīng)流量計進入離心機,處理后的原油經(jīng)出口取樣閥取樣化驗后和脫出污水在出口合二為一,一并進入二次沉降罐(離心機出口壓力高達1.6MPa)。
5 試驗結(jié)果分析
(1)本次試驗是將制藥行業(yè)用的碟片式離心機應(yīng)用到油田現(xiàn)場,從試驗數(shù)據(jù)看,老化油處理效果不夠離心。因試驗用離心機不能自動除渣(砂),碟片間間隙僅0.5mm,而污油中含砂量較高,碟片中層進油通道被堵塞之后,分離效果大大降低,再加上污油池不具備加溫和加藥的條件,所以脫水率僅約50%。
(2)試驗用離心機對高含水原油的分離脫水效果較好。通過不同流量、不同含水量、不同溫度的原油脫水試驗,基本達到了預(yù)期的技術(shù)指標,原油平均含水率93.8%,處理后平均含水率降至0.44%,脫水率99.6%。
(3)DRY-500碟片式離心機實施原油脫水的處理效果穩(wěn)定,不受原油溫度和含水率的影響。油溫在35.5~60℃,含水率在70%~98%變化時,處理后的原油含水率都達到小于0.5%的部頒標準。
(4)離心機運行平穩(wěn),載荷變化小、電流平穩(wěn)。當流量從3.7~9.3m3/h變化時,電流一般在15~19A之間變動,高至20A,脫水實際電耗為1.019kW·h/m3,實際電耗成本為0.287元/m3。
(5)原油脫出水中平均含油量89mg/L,機械雜質(zhì)含量210mg/L,可滿足污水處理要求。
6 結(jié)論及建議
(1)DRY-500碟片式離心機,整體為不銹鋼,制造精密,運行平穩(wěn),重量輕,體積小,整臺設(shè)備裝在一個橇座上,搬運安裝方便。
(2)DRY-500碟片式離心機脫水效果好,不受原油溫度和含水率的影響,特別適用于邊遠小區(qū)塊油田和海上采油平臺上實施原油脫水處理。
(3)DRY-500碟片式離心機占地面積小,分離效率高,可以大大簡化聯(lián)合站內(nèi)的工序、設(shè)備和工藝流程,節(jié)省投資,且操作方便,維護簡單。
根據(jù)本次試驗結(jié)果,對生產(chǎn)大型碟片式離心機提出以下建議:
①借鑒國外離心機技術(shù)改造機型。采用不同比重環(huán),使之適應(yīng)高、中、低含水原油的分離脫水和污水處理的要求。
②根據(jù)油井液中油、氣、水、砂并存的實際情況,研制自動除砂機型,在不停機的情況下,能自動連續(xù)清除固相。
③針對油田所處的環(huán)境,碟片式離心機的關(guān)鍵運轉(zhuǎn)零件可采用不銹鋼,其余非轉(zhuǎn)動零件(如外殼、配管、底座等),均可采用國產(chǎn)普通鋼材,這樣就可以降低設(shè)備造價。