河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)二期40萬(wàn)t/a醋酸裝置的項(xiàng)目,合成氣由兩臺(tái)新型WHG干煤粉加壓氣化爐提供。五環(huán)爐裝置所用的煤粉顆粒較細(xì),致使合成氣中帶有大量的小顆粒飛灰,為了得到“干凈的”合成氣,必須通過(guò)灰水進(jìn)行洗滌降溫、除去飛灰,致使氣化爐裝置產(chǎn)生的黑水中灰分直徑較細(xì)且顆粒濃度較高,而分離出含有細(xì)灰的灰漿難度較大,為了保證五環(huán)爐水處理單元能夠長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,選用合適的灰漿分離設(shè)備顯得十分重要。龍宇煤化工經(jīng)過(guò)考察多家分離設(shè)備的廠家,通過(guò)試驗(yàn)對(duì)比各設(shè)備之后,發(fā)現(xiàn)臥螺離心機(jī)能在全速運(yùn)轉(zhuǎn)下,連續(xù)進(jìn)料、分離、洗滌和卸料,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、連續(xù)操作、結(jié)構(gòu)緊湊、適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)能力大的優(yōu)點(diǎn),因此決定黑水處理系統(tǒng)的分離設(shè)備選用臥螺離心機(jī)。但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行,也暴露了很多的新問(wèn)題,比如臥螺離心機(jī)振動(dòng)大、軸溫高、電流高、濾餅含水率高等,針對(duì)制約臥螺離心機(jī)運(yùn)行中凸顯的問(wèn)題進(jìn)行剖析,采取了許多解決方法,下面就針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法進(jìn)行論述,希望為同行提供幫助。
1 五環(huán)爐黑水處理單元工藝流程原理
首先,將一定粒度的原煤經(jīng)磨煤機(jī)磨制成大部分≤90μm的煤粉,經(jīng)4條粉煤管線從煤粉給料罐底部送出,與空分裝置送來(lái)的高壓氧氣同時(shí)經(jīng)煤燒嘴噴入氣化爐內(nèi),在高溫、高壓下發(fā)生部分氧化還原反應(yīng),生成的粗合成氣主要成分為CO、H2,同時(shí)產(chǎn)生大量的飛灰隨合成氣帶走。攜帶飛灰的合成氣在激冷段初次被激冷固化,然后經(jīng)輸氣管送往激冷罐,在激冷罐內(nèi)再次被激冷水冷卻、降溫和洗滌除灰,使大量的飛灰被激冷水帶走,形成黑水排至閃蒸系統(tǒng);然后含有少量飛灰的合成氣進(jìn)入濕洗單元,經(jīng)過(guò)文丘里洗滌器和濕洗塔進(jìn)一步降溫、洗滌除灰,使合成氣中的少部分飛灰再次被灰水帶走排至閃蒸系統(tǒng)。流動(dòng)的熔融液態(tài)渣流入渣池,熔渣迅速淬煉成玻璃狀的顆粒,大顆粒的渣通過(guò)渣鎖斗系統(tǒng)排至撈渣機(jī),由撈渣機(jī)撈出后通過(guò)長(zhǎng)皮帶送往渣場(chǎng)。在渣水中殘余的細(xì)渣及未反應(yīng)的粉煤顆粒懸浮物,由細(xì)渣漿排出泵送至澄清單元。
五環(huán)爐粉煤加壓氣化裝置采用三級(jí)閃蒸工藝,對(duì)含有飛灰的氣化爐激冷罐和合成氣洗滌塔排出的黑水進(jìn)行降壓減溫、熱量回收,產(chǎn)生的0.6MPa高壓閃蒸酸性氣體外送至硫回收系統(tǒng)使用;黑水分別進(jìn)入中壓閃蒸罐、低壓閃蒸罐和真空閃蒸罐,依次進(jìn)行閃蒸降溫,分離下來(lái)的濃度較高的黑水則被回收到澄清槽進(jìn)行初步處理,由于飛灰顆粒較細(xì),必須加入絮凝劑才能把黑水中的飛灰去除,回收利用灰水;與絮凝劑混合后,在澄清槽內(nèi)進(jìn)行絮凝沉降,上部溢流的澄清水進(jìn)入到灰水槽,沉降槽底部濃縮的灰漿由沉降槽底流泵送至灰漿貯槽,經(jīng)灰漿槽底流泵送到臥螺離心機(jī)進(jìn)行分離,產(chǎn)生的濾餅送出界區(qū),濾液則被送至澄清槽再次澄清處理。
2 臥螺離心機(jī)的工作原理
臥螺離心機(jī)是一種連續(xù)操作、臥式螺旋卸料的固液分離設(shè)備,機(jī)組主要包括主(副)電機(jī)、轉(zhuǎn)鼓、差速器、螺旋推料器、軸承座、液位堰板、設(shè)備外殼等主要部件,具有物料適應(yīng)性好、應(yīng)用范圍廣、分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。
臥螺離心機(jī)的工作原理如下:轉(zhuǎn)鼓與螺旋以一定差速同向高速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料管連續(xù)引入輸料螺旋內(nèi)筒,加速后在出料口處被甩到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)側(cè),在離心力作用下,質(zhì)量較大的固相物料沉積在轉(zhuǎn)鼓壁的內(nèi)側(cè),質(zhì)量較小的清液在上面,使固液混合介質(zhì)中的水分和固體物質(zhì)分離出來(lái),兩者的差速由差速器來(lái)控制;清液通過(guò)流道由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)排出,進(jìn)入收集槽回收處理,固體物料被螺旋連續(xù)不斷地推至轉(zhuǎn)鼓出料端,經(jīng)排泥口排出機(jī)外,如此不斷運(yùn)行,達(dá)到固液分離的目的。
3 主要工藝及設(shè)備技術(shù)參數(shù)
(1)臥螺離心機(jī)進(jìn)料灰漿參數(shù):w(固含量)約為10%;單臺(tái)處理灰漿能力為20~25m3/h。
(2)臥螺離心機(jī)出料參數(shù):脫水后的污泥含固率60%~70%;濾液中的SS(懸浮物)質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.1%。
(3)進(jìn)料中飛灰粒徑參數(shù)(進(jìn)料固體粒徑分布):≤1μm約10%~20%,≤2μm約25%~40%,≤5μm約45%~80%,≤10μm約60%~90%,≤20μm約75%~95%。
(4)臥螺離心機(jī)設(shè)備主要參數(shù)如下:
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/mm:5250×1465×1775
整機(jī)質(zhì)量/kg:約8000
處理量/m3/h:?jiǎn)闻_(tái)20~25(進(jìn)料濃度10%)
螺旋推料器差轉(zhuǎn)速/r/min:1~35
轉(zhuǎn)鼓材質(zhì):雙相不銹鋼
轉(zhuǎn)速/r/min:3200
錐角:2×10°
差速器形式:行星齒輪式
差速器技術(shù)參數(shù)/Nm:扭矩20000
螺旋材質(zhì):優(yōu)質(zhì)不銹鋼
螺旋葉片特性:?jiǎn)晤^、左旋
主電機(jī)額定功率/kW:90
主電機(jī)額定轉(zhuǎn)速/r/min:3200
副電機(jī)額定功率/kW:22
副電機(jī)額定轉(zhuǎn)速/r/min:3000
4 臥螺離心機(jī)運(yùn)行中存在的問(wèn)題及對(duì)策
為了更好、更快、更高效地處理黑水,需要加入絮凝劑,而絮凝劑的加入會(huì)造成灰漿的黏性增大,給五環(huán)爐水處理裝置帶來(lái)很大的難題,易造成設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定、經(jīng)常聯(lián)鎖跳機(jī),致水處理單元無(wú)法滿足處理五環(huán)爐裝置所排放黑水的要求,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)灰漿槽溢流。隨著環(huán)境污染治理的要求越來(lái)越嚴(yán)格,保證臥螺離心機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行是目前面臨的新課題。
臥螺離心機(jī)故障后無(wú)法啟動(dòng),需要進(jìn)行整機(jī)維修,維護(hù)成本較高、維修費(fèi)用高、維修周期長(zhǎng)、檢修量大,已給黑水處理系統(tǒng)的生產(chǎn)造成了隱患,返廠檢修維修費(fèi)用每年約100萬(wàn)元,大大增加了設(shè)備維修成本,給龍宇煤化工造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。
4.1 臥螺離心機(jī)內(nèi)部磨損問(wèn)題
由于進(jìn)入臥螺離心機(jī)的灰漿含有飛灰顆粒且濃度較高,而為了達(dá)到較好的分離效果,使產(chǎn)出的濾餅含水率符合要求,減少現(xiàn)場(chǎng)因?yàn)V餅含水量太高造成的環(huán)境污染問(wèn)題,臥螺離心機(jī)轉(zhuǎn)速在運(yùn)行時(shí)達(dá)到了2000r/min,轉(zhuǎn)鼓和螺旋在濃度較高的灰漿中高速旋轉(zhuǎn),使臥螺離心機(jī)的磨損問(wèn)題進(jìn)一步加重,縮短了臥螺機(jī)的正常使用周期。通過(guò)拆檢臥螺離心機(jī)發(fā)現(xiàn),經(jīng)常出現(xiàn)磨損的位置有螺旋葉片邊緣、轉(zhuǎn)鼓出料口、螺旋出漿口等。
為解決上述磨損問(wèn)題,對(duì)易磨損的部位進(jìn)行了改造,主要通過(guò)以下途徑來(lái)解決。
4.1.1 臥螺離心機(jī)螺旋葉片及出泥口磨損處理
由于原螺旋葉片材質(zhì)不耐磨,當(dāng)臥螺機(jī)內(nèi)部固含量增加時(shí),葉片在內(nèi)部高速旋轉(zhuǎn),特別是當(dāng)出現(xiàn)葉片掛泥,造成轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部堵塞時(shí),大量的灰漿顆粒對(duì)螺旋葉片進(jìn)行高速?zèng)_刷,使葉片逐漸磨穿、長(zhǎng)度變短;當(dāng)葉片變短后,使臥螺機(jī)內(nèi)部空隙變大,內(nèi)部的積泥更厚,無(wú)法及時(shí)排出,造成聯(lián)鎖跳機(jī)。由于內(nèi)部積泥量大且黏度高,通過(guò)一般的臥螺機(jī)沖洗程序無(wú)法完全沖掉,只能把整個(gè)臥螺機(jī)解體,抽出螺旋葉片進(jìn)行人工清理,工作強(qiáng)度較大、整個(gè)檢修周期較長(zhǎng),造成備機(jī)無(wú)法及時(shí)備用,給五環(huán)爐黑水處理系統(tǒng)造成較大的運(yùn)行隱患。
改進(jìn)措施如下:在螺旋出料口鑲可更換的碳化鎢硬質(zhì)合金襯套,螺旋葉片鑲可更換的碳化鎢硬質(zhì)合金,提高其耐磨性,且不易脫落,延長(zhǎng)了使用壽命、減少設(shè)備維修費(fèi)用。所有耐磨片推泥側(cè)和螺旋葉片設(shè)置在同一個(gè)面,以防止葉片出現(xiàn)掛泥堵塞情況。改造后基本解決了螺旋葉片易出現(xiàn)磨損的問(wèn)題,減少了臥螺機(jī)內(nèi)部積泥的情況,提高了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了臥螺離心機(jī)運(yùn)行周期,降低了檢修勞動(dòng)強(qiáng)度。
4.1.2 臥螺離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓出料口磨損處理方法
原臥螺離心機(jī)出泥口為普通材質(zhì),沒(méi)有耐磨防護(hù),由于螺旋把較干的物料推出,物料在轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn)離心力的作用下被高速甩出,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)鼓出料口造成磨損,速度越高,磨損越大。
改進(jìn)措施如下:將臥螺離心機(jī)出泥口鑲嵌陶瓷耐磨材料,減少物料甩出時(shí)對(duì)其的沖刷,增加了耐磨強(qiáng)度,提高運(yùn)行周期。通過(guò)以上途徑解決了出泥口磨損的問(wèn)題,增加耐磨襯里后出料口基本未出現(xiàn)磨損的問(wèn)題,大大延長(zhǎng)了臥螺機(jī)轉(zhuǎn)鼓的使用周期。
4.2 臥螺離心機(jī)振動(dòng)大的問(wèn)題
臥螺離心機(jī)在運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)因振動(dòng)大而聯(lián)鎖跳機(jī)的現(xiàn)象,無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)臥螺式離心機(jī)維修及操作的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出造成臥螺離心機(jī)振動(dòng)大的主要原因。
4.2.1 氣化爐使用煤種對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行的影響
五環(huán)爐可適用的煤種較寬,為了節(jié)約生產(chǎn)成本、廣開(kāi)煤源,減少煤市場(chǎng)供應(yīng)的制約因素,龍宇煤化工一直采用本地與外地混合配煤的方式,當(dāng)所配煤種出現(xiàn)不均勻或者煤質(zhì)發(fā)生變化、煤種灰分波動(dòng)時(shí),易造成五環(huán)爐工況發(fā)生變化,使所處理的灰漿黏度也隨之發(fā)生變化,黑水處理系統(tǒng)的所有臥螺離心機(jī)都因無(wú)法分離導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓內(nèi)嚴(yán)重積泥,使轉(zhuǎn)子受物料影響而不平衡,造成臥螺離心機(jī)振動(dòng)大而聯(lián)鎖跳機(jī)。
4.2.2 絮凝劑添加量對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行的影響
通過(guò)添加絮凝劑將黑水中的較細(xì)飛灰聚合,成為大顆粒后才能加速沉淀分離,然后將聚合沉淀的灰漿經(jīng)泵送至臥螺離心機(jī)進(jìn)行固液分離。當(dāng)黑水中絮凝劑添加過(guò)量時(shí),會(huì)對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行造成一定的影響。
,由于運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足,當(dāng)煤種灰分發(fā)生變化,澄清槽處絮凝劑添加量未及時(shí)調(diào)整;第二,操作人員對(duì)澄清槽絮凝效果關(guān)注度不夠,如當(dāng)澄清槽水質(zhì)發(fā)生變化,而未及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)調(diào)整絮凝劑添加量時(shí);第三,操作人員責(zé)任心不強(qiáng),配制絮凝劑時(shí),未按照要求操作,造成藥劑質(zhì)量不高。以上原因可能導(dǎo)致絮凝劑的添加過(guò)多,造成灰漿黏性增大,進(jìn)入臥螺離心機(jī)后黏附在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁,無(wú)法正常分離,造成內(nèi)部積泥,使臥螺機(jī)電流高、振動(dòng)大。
4.2.3 內(nèi)部轉(zhuǎn)動(dòng)部件變形對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行的影響
臥螺離心機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)動(dòng)部件磨損,造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏差,就會(huì)產(chǎn)生較大的偏心力,這是引起臥螺離心機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)不平衡的根本原因,也是造成離心機(jī)振動(dòng)較大的根本原因。
4.2.4 內(nèi)部積料堵塞對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行的影響
隨著臥螺離心機(jī)運(yùn)行時(shí)間的增加,在臥螺機(jī)出料口處,由于物料具有一定的黏性,一部分物料在外殼內(nèi)壁黏附而逐漸累積。當(dāng)累積達(dá)到一定程度,使臥螺機(jī)內(nèi)部的泥無(wú)法順利排出,造成內(nèi)部積料堵塞;另外一種情況是螺旋和轉(zhuǎn)鼓內(nèi)不斷堆積,牢牢吸附在內(nèi)壁,引起流道堵塞。以上兩種情況都會(huì)使臥螺機(jī)產(chǎn)生不平衡力,增加振動(dòng)值。
4.2.5 軸承磨損對(duì)臥螺離心機(jī)運(yùn)行的影響
臥螺離心機(jī)軸承以潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,當(dāng)操作人員不按照規(guī)定添加潤(rùn)滑脂或者內(nèi)部積泥嚴(yán)重、設(shè)備負(fù)荷過(guò)高時(shí),都會(huì)造成軸承磨損,而軸承磨損、軸承間隙過(guò)大,也會(huì)引起振動(dòng)位移加大,導(dǎo)致機(jī)組的振動(dòng)值升高。
針對(duì)以上原因,為防止臥螺機(jī)因振動(dòng)造成設(shè)備損壞,確保臥螺機(jī)能夠穩(wěn)定運(yùn)行,提出以下解決措施:
①定期對(duì)臥螺機(jī)進(jìn)行內(nèi)部檢查,針對(duì)臥螺機(jī)內(nèi)部磨損原因分析和修復(fù),解決臥螺機(jī)磨損的問(wèn)題,有效延長(zhǎng)了臥螺機(jī)的使用周期,為系統(tǒng)的長(zhǎng)周期運(yùn)行提供保障。
②穩(wěn)定煤種、保證配比質(zhì)量,保證藥劑添加按照規(guī)定執(zhí)行,加強(qiáng)藥劑配比、加藥量方面的日常檢查與管理,確保煤種變化小、加藥穩(wěn),保障臥螺離心機(jī)進(jìn)料物性穩(wěn)定。
③加強(qiáng)對(duì)臥螺離心機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng)方面的管理,按照“五定”原則對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑管理,為臥螺機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
④加強(qiáng)臥螺離心機(jī)備機(jī)管理,定期切換,及時(shí)清理內(nèi)部及出口的積料,防止臥螺機(jī)積料堵塞,減少內(nèi)部轉(zhuǎn)動(dòng)部件磨損,以保障臥螺機(jī)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
5 結(jié)語(yǔ)
總結(jié)臥螺離心機(jī)日常維護(hù)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)對(duì)臥螺離心機(jī)在磨損、煤種變化、藥劑添加、設(shè)備維護(hù)管理等方面的研究,分析引起臥螺離心機(jī)振動(dòng)大、軸溫高、電流高、濾餅含水率高等問(wèn)題的原因,并制定相應(yīng)的處理措施,使臥螺離心機(jī)系統(tǒng)更加穩(wěn)定和安全可靠,制定提前加脂、定期盤車等維護(hù)計(jì)劃,使機(jī)組處于較佳工作狀態(tài),延長(zhǎng)臥螺離心機(jī)的使用壽命。既解決了影響臥螺離心機(jī)在五環(huán)爐黑水處理系統(tǒng)中運(yùn)行的問(wèn)題,又保證了臥螺離心機(jī)的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行。